精密機械加工、通信用プラグ・ジャック製造販売

026-245-5881
お問い合わせ
LINEで気軽に相談してみる

AIZAKI

株式会社 Aizakiは
技能士の育成に取り組んでいます。

会社概要

Company

MRP(職場改善)活動「改善シート」

改善シート No.416

改善前
担当 :
坂内
場所 :
製造1課 
日付 :
2012-07-02
Before
問題点

改善の更なる改善

L型ジャック組込み治具の改善により、一度に10個組込みが出来、L/T短縮に繋がったが、組込み後 取り置きする為、本カシメ作業で無駄な動作が生じる。

改善後
日付 :
2012-07-03
After
改善方法

組込み後に治具ごとカシメ作業を行えるよう、新治具を10等分に切断する。

改善後の変化

組込み後、治具ごとカシメ作業を行えるようになった事で、無駄な取り置き動作が無くなり100個の生産で→約30分のL/T短縮に繋がりました。

改善シート No.415

改善前
担当 :
山本
場所 :
製造1課 
日付 :
2012-06-26
Before
問題点

BSカールコードの検査時、「耐圧・導通・プラグ外観」の3工程を結合したことにより工程表示カードが複数あり出し入れの手間が掛かる。又複数カードが重なりわかりずらい。

改善後
日付 :
2012-06-27
After
改善方法

各工程カードを一つのカードにまとめた。

改善後の変化

検査時、出し入れの手間が減り工程状態もわかりやすくなった。

改善シート No.414

改善前
担当 :
小林課長 坂内
場所 :
製造1課
日付 :
2012-06-25
Before
問題点

中国工場では、ダンボールに寸法を書いたもので、カールコードの寸法検査を行っている為、作業者によるバラツキ、また使用していくにつれダンボールも傷み、テープも剥がれる事で寸法通りの製品(良品)を納品してもらう事が懸念される。

改善後
日付 :
2012-06-26
After
改善方法

エンビを使用して、専用の検査治具を作成して頂きました。(小林課長作)

改善後の変化

作成した治具を中国の作業者が使用して頂く事で作業標準化され、バラつきなく、常に同じ製品(良品)が、今後は期待できるかと思われます。
 寸法のバラつきにより 第2成型時の作業性も非常に悪かったのですが、これも解消される事で、作業性の向上、L/T短縮にも繋がると思われます。

改善シート No.413

改善前
担当 :
坂内
場所 :
製造1課 
日付 :
2012-06-19
Before
問題点

N-U-42プラグの更なるL/T短縮はできないか?

バッチ生産(取り置き生産)により製品の停滞が生じている。

改善後
日付 :
2012-06-20
After
改善方法

支持金具を1個取り付けた直後に、半田付けを行う(…ながら作業する)

改善後の変化

ケースに一度置く、置いた物をまた取って作業するムダが無くなり、取り置き生産から、〜しながら作業にした事で200個生産時、1hのL/T短縮に繋がりました。

改善シート No.412

改善前
担当 :
坂内
場所 :
製造1課
日付 :
2012-06-19
Before
問題点

N-U-42プラグの更なるL/Tの短縮はできないか?

リングと端子を半田付けする際に、ピンセットを使用して治具にセットしている為、作業性が非常に悪い。

改善後
日付 :
2012-06-20
After
改善方法

ピンセットの使用をやめ、組み立て時に使用している手袋を着用してセットする。

改善後の変化

ピンセットを使用しなくても充分にセット出来る事が分かり、作業性の向上、L/T(200個生産時、2.5hの)短縮にも繋がった。