精密機械加工、通信用プラグ・ジャック製造販売

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AIZAKI

株式会社 Aizakiは
技能士の育成に取り組んでいます。

会社概要

Company

MRP(職場改善)活動「改善シート」

改善シート No.2327

改善前
担当 :
佐々木
場所 :
MCライン中央作業台
日付 :
2021-12-01
Before
問題点

MCライン中央作業台の整理が出来ていない。
作業動線上に工具箱などが置いてある。
効率が悪くなる。

改善後
日付 :
2021-12-04
After
改善方法

小棚を設置。
工具箱たボルトなどを収納。
作業台上を整理。

改善後の変化

作業動線上に余計な物が無くなった。
作業がやりやすくなった。

改善シート No.2326

改善前
担当 :
てんてこ舞い
場所 :
MCGドリル置き場
日付 :
2021-12-01
Before
問題点

ドリル種類、本数が多く収納ケースに収まらない物やケースの無い径もあり散乱し探す無駄も発生している

改善後
日付 :
2021-12-01
After
改善方法

PEライトに塩ビパイプを使用し1種類3本~5本まで収納できるスペースを作る。再研磨後の短くなった物が増える傾向にある為、溝長使用可能限度見本を決め見本のドリルを設置。基準は全長3分の1以下。短い物は先端摩耗具合を見て廃棄か再研後短くなったドリル入れに保管する。

今回はφ12~φ25まで実施

改善後の変化

収納スペースを増やした事で散乱することが無くなり探す無駄が短縮された。また溝長使用可能限度見本を作ったことで無駄な再研磨費用や購入費用が削減されると思われます。

アイディア:原澤
作業:坂内K 小坂 鶴田 中島(清) ダット 原澤

効果金額:時間短縮90秒×9回/日×21日/月×0.83=14.118円
無駄な再研費用:1本約1.250円×月10本=12.500円
         14.118円+12.500円=26.618円

改善シート No.2325

改善前
担当 :
原澤、佐々木
場所 :
MCライン中央工具脱着作業台
日付 :
2021-11-25
Before
問題点

工具脱着時パージ用のパーツクリーナが1つしかなく、
2人で作業するとき手待ちの無駄が発生する。
作業効率も悪い。

改善後
日付 :
2021-11-26
After
改善方法

パーツクリーナー置き場を増設。
2人同時に使用できるようにした。

改善後の変化

手待ちの無駄な時間が無くなった。
作業効率も上がった。

待ち時間1日5秒×5回=25秒/日
25秒×21日×12ヶ月×0.83=5,229円/年の削減に繋がった。

改善シート No.2324

改善前
担当 :
佐々木
場所 :
ストッパー治具置き場移動
日付 :
2021-11-22
Before
問題点

現在、MC4作業台にバイスに取り付けるストッパーを置いている。
MCラインでも奥まった場所になるので、移動歩数の無駄が発生。
よく使う治具なので何とかしたい。

改善後
日付 :
2021-11-23
After
改善方法

ストッパー置き場をMCライン中央の棚に移動した。

改善後の変化

移動歩数の無駄が削減できた。
ポジションも高い位置になったので、
屈む必要がなくなった。
作業効率もあがった。

1日10歩×5回程=50歩/日の削減
50歩×21日×12ヶ月×0.54円=6,804/年の削減に繋がった。

改善シート No.2323

改善前
担当 :
原澤、佐々木
場所 :
MCライン中央工具脱着作業台
日付 :
2021-11-24
Before
問題点

工具脱着台のエアーガンが1つしかない。
2人作業時同時に使用したい時は片方の手待ちの無駄が発生する。
作業効率が悪い。

改善後
日付 :
2021-11-25
After
改善方法

エアーガンをひとつ増設した。

改善後の変化

作業時の手待ちが無くなった。
集中して作業出来るようになり効率も上がった。

1日5秒×5回=25秒/日の削減

25秒×21日×12ヶ月×0.83円=5,229円/年の削減に繋がった。